深度解鎖!五袋褲月牙袋模板的設計與研發
五袋褲月牙袋`
的設計與研發
# 引言 #
我公司常年多條流水線生產標準五袋長褲、短褲,由于生產的訂單數量較大,款式變化較少,又受到招工難、操作工勞動技能較差等外部環境的壓力,車位機工熟練程度參差不齊,嚴重影響小組的流水進度。為提高勞動效率,穩定加工產品的品質,提升公司的市場競爭力,針對普通五袋褲月牙袋生產的瓶頸,成立技術攻關小組,加大技術攻關力度。經借鑒其他模板的構思,反復試制、優化設計方案、調整設計思路,研發月牙袋模板,使貼袋墊、勾大身、暗勾袋布和袋墊點位在一塊模板上進行操作,降低工序的難度,減少對熟練操作工的依賴,將技術好的熟練工往后道調整,提高整條流水線的效率,穩定加工產品的品質,提高市場競爭力。現將月牙袋模板研發方案介紹如下:
● 產品加工介紹
在普通牛仔褲、普通短褲的加工過程中,都有前插袋。前插袋的加工工序為:先在袋布上貼袋墊、勾大身、暗勾袋布、翻壓袋布,完成前插袋的加工工序,做前插袋需要五道工序,需要45秒完成一個部件的加工,而且對操作工的要求較高。我們通過技術攻關,并借鑒其他模板貼袋墊的加工方法,研發月牙袋模板,使前插袋加工的前三道工序在一塊模板上進行,這樣既節省了勞動時間,又提高勞動效率,三道工序22秒完成,大大提高了生產效率。
在實際生產過程中,常規的生產方式是先將前袋墊放在袋布上,由機工沿袋墊邊緣切0.3線,再將大身裁片與袋布的另一端進行暗勾,再暗勾袋布,底部再翻壓袋布壓0.6線,最后壓袋止口雙線。這樣做生產效率不高、質量不穩定,勞動力浪費比較嚴重。
1、對機工的要求較高,袋墊在縫制的過程中,容易起扭,暗勾大身容易導致縫頭大小不一致,導致月牙形狀不規則。
2、整個前插袋制作過程需要45秒才能完成,而且需要經過五道工序才能完成,導致物流的浪費。
● 月牙袋模板介紹
1.加工原理
我們通過技術攻關,結合其他模板的構思并加以改進,不斷總結提煉,根據服裝成衣的對稱性原理,研發出月牙袋模板,它是將貼前袋墊、勾大身、暗勾袋布前和袋墊點位四道工序在一塊模板上進行操作完成。
在模板上,先放袋布,一邊放袋墊,另外一邊放大身裁片,蓋上壓袋墊的壓板,畫出點位(一般包括月牙袋高低點位、月牙袋左右大小點位和袋口暗勾縫頭點位),再縫制袋墊和勾大身,完成貼袋墊和暗勾大身后將模板底板向外翻折,使袋布底部重疊,再蓋勾袋布底的壓板,進行暗勾袋布,完成月牙袋前三道工序的操作。
這樣操作大大提高了生產效率,三道工序只要22秒就能完成,縫制出來的袋墊和暗勾大身,尺寸符合要求,縫頭大小一致,三道工序只需要一人操作就可以完成,節省畫袋墊點位時間,而且質量穩定,新員工簡單培訓即可上機操作,降低了工藝難度。
2.月牙袋模板圖
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● 月牙袋模板與常規做法對比
1.工序對比
月牙袋模板功效對比表
采用此模板做月牙袋,可以減少一道點位工序,節省0.5個人工,可以將點位加在模板中,只需要1名普通的操作工或新員工也能簡單培訓進行操作。
2.不良率對比
月牙袋模板不良品對比表
由上表可以看出,通過采用月牙袋模板后,不良率大大降低,減少了返工數量,穩定產品的加工品質。
3.經濟效益對比
采用原始的方法制作月牙袋,大約需要工時45秒,采用模板只需要22秒就能完成一件操作,而且質量穩定,縫頭均勻,無返工、返修,生產效率能提高約87%。
綜上所述
經過多款牛仔短褲、牛仔長褲、普通五袋褲的生產和使用,尤其是短褲的生產,采用月牙袋模板進行生產,產品質量穩定,節省袋墊的點位,生產效率得到了極大的提高,廠家客戶滿意度高,在我公司已經全面推廣使用,質量穩定,生產效率明顯提高。節約輔工0.5人,節省1名責任心較強的操作工。